面粉廠分風離線脈沖除塵器的工作原理
面粉廠分風離線脈沖除塵器解決了常規脈沖袋式除塵器存在的粉塵再附與失控問題,大大提高了濾袋清灰的效果,從而提高過濾速度,即省清灰能耗和延長濾袋壽命。清灰過程中是先切斷該室或該組的凈氣出口,使該室或該組的布袋處于無氣通過的狀態,然后開啟脈沖閥用壓縮空氣進行脈沖噴吹清灰,切斷閥關閉時間足以保證在噴吹后剝離的灰塵沉降至灰門,避免了粉塵在脫離濾袋表面后又隨氣體再附集到相鄰濾袋表面的現象,使濾袋清灰干凈。并由可編程控制柜對切斷閥,脈沖閥及卸灰閥等進行全自動控制。LDM系列離線清灰脈沖袋式除塵器主要適用于質輕、粒細、粘性粉塵的空氣凈化。除塵器由灰門、中箱體、上箱體等幾部分組成,中箱體為分室結構。工作時,含塵氣體由吸氣管進入灰門,粗塵粒直接落入灰門底部,細塵粒隨氣流轉折向上進入中箱體,灰塵積附在濾袋外表面,過濾后的氣體進入凈氣集合管經風機排至大氣離線脈沖布袋除塵器工作中遇到的問題及解決辦法。
一、提升閥因壓縮空氣不足跳停,主要有以下兩個原因:
1.儲氣罐與提升閥之間的油水分離器因壓縮空氣臟造成濾芯堵塞。
2.提升閥長時間運行后,密封件磨損,造成壓縮空氣泄露,致使供氣不足。
采取解決措施:
1.增加一套油水分離器,一開一備。當發現濾芯臟時,可以更換另外一套,對臟的這一套進行清洗。
2.除及時更換提升閥密封件之外,還應采取以下措施:提升閥供氣壓力調節在0.25~0.5MPa之間,保證每個提升閥都能夠在規定的時間內動作,壓力不宜過高,否則容易使氣缸密封件老化,當漏氣點加大時,可以適當調高供氣壓力。保證油水分離器供油,供油速度不能太小,以免失油。另外,在提升氣缸的閥桿處加一定量的潤滑脂。
二、除塵器布袋破損:
經過對布袋取樣進行化驗,結果顯示除破損部位外其他部位的透氣量、爆破強度、斷裂強度均在使用范圍內。同時發現除塵布袋破損部位幾乎全在距布袋口20~40cm處,而且是從內部磨損開始破損的。確定其主要原因應該和反吹系統有關。一是反吹系統的噴嘴不正,造成反吹偏斜。另一方面是反吹壓縮空氣壓力偏大。
采取解決措施:
1.進行噴吹系統改造,改造費用高、周期長,不能在正常的檢修期間內完成。經過研究決定在布袋內增加護套,這種辦法簡單易操作,費用比較低。在2008年春節檢修時針對破損較多的倉和有破損記錄的布袋安裝了普通白鐵皮制作的護套。
2.反吹風壓縮空氣壓力控制在0.25~0.35MPa之間,能夠把布袋上的灰清掉即可,如壓力過高則影響布袋的使用壽命。可通過觀察除塵器進出口壓力差變化進行調整,使壓力差在控制要求范圍內(設計壓差<1700Pa)。③調整噴吹程序,把噴吹脈寬從150ms調整為250ms,以減小噴吹的力度,減少布袋的磨損。